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极致降本丨制氧总厂降本“组合拳”,打出企业发展新活力!

在当前竞争白热化的市场环境下,降本增效无疑是企业突出重围、实现可持续发展的关键利器。在河北鑫达集团降本增效的浪潮中,各单位积极探索、勇于创新,以实际行动深挖潜力、提升效益,作为集团的一份子,河北荣信钢铁有限公司的一系列降本举措成效显著,为集团高质量发展注入了澎湃动力。

攻克分子筛充压难题

降低启车成本

近期,制氧总厂(河北荣信)发现制氧机在启车时,分子筛手动充压时间过长,制约生产效率、增加成本。为此,制氧总厂(河北荣信)成立了以降耗为目标的QC攻关小组,致力于缩短分子筛手动充压时间。

攻关小组成员通过全面深入的现状调查,收集了多组详实数据。数据清晰显示,分子筛充压时间与制氧机组出产品时间呈正相关,充压时间越长,机组启车时间越久,产出氧气、氮气的时间也相应推迟,同时机组启车电耗大幅上涨。基于此,小组制定了极具挑战性的目标,计划将分子筛手动充压时间从原本的20-30分钟大幅缩短至15分钟以内。

为精准找出影响充压时间的关键因素,小组成员从人、机、料、法、环、测等多个维度展开细致分析,共梳理出充压管径较小、人员操作水平、测量工具缺陷等8个末端因素。随后,他们通过查阅电脑数据记录、现场实地确认、实操考试等多种严谨的确认方法,对这些因素逐一排查验证。最终确定,充压方法未改变、升压时间长等因素是导致充压时间过长的关键所在。

针对这些要因,小组精心制定了切实可行的对策。他们创新性地提出与空压机同步升压的方案,通过精确控制阀门开度,巧妙调整放散阀、防喘振阀,实现升压时间在10分钟内的目标;同时,采用开启特定阀门的操作方法,有效缩短了空压机升压时间。

经过努力,效果立竿见影。攻关后,分子筛充压时长从30分钟锐减至5分钟,大幅缩短了制氧机组的启车时间。经核算,每次启车不仅能提前出氧0.4小时,增加氧气产量,每次启车预计可节约成本1.15万元,降本增效成果显著。

延长吸附剂使用周期

提升经济效益

在制氧生产流程中,分子筛作为纯化空气的关键装置,其吸附剂使用周期直接关系到设备运行的稳定性和成本高低。制氧总厂(河北荣信)的QC攻关小组聚焦于此,以延长吸附器使用周期为目标展开攻关。

QC攻关小组通过现状调查,明确了两个分子筛的使用周期。随后,经过全面剖析,找出了填料换热效果差、吸附剂少、床层不平、测量数据不准确等多个潜在因素。经过严谨的要因确认过程,最终确定吸附剂少、床层不平是关键影响因素。小组采取填充吸附剂、铺平床层的措施,设定冷吹峰值在135℃以上、二氧化碳控制在1ppm以内的目标。在实施过程中,严格把控操作标准,将吸附剂装填至隔板位置以上并铺平。措施实施后,分子筛使用时间达到6小时,空气出分子筛二氧化碳含量正常且运行平稳,有效提升了经济效益。

众人拾柴火焰高,降本增效创新潮。降本增效是鑫达突破发展瓶颈、实现转型升级的关键密钥。无论是在生产一线,精心调控设备参数,减少能源损耗;还是在管理岗位,优化流程制度,提升运营效率;亦或是在技术研发部门,创新工艺方法,降低生产成本,每一个岗位都是降本增效的前沿阵地。让我们继续以“咬定青山不放松”的韧劲,持之以恒地推进降本增效工作,把集团降本增效的蓝图转化为实实在在的发展成果,让鑫达在行业变革的浪潮中稳如磐石,勇攀高峰,向着更高质量、更可持续的发展目标奋勇迈进!